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电机壳消除缩陷的措施

   日期:2021-05-30     浏览:1    评论:0    
核心提示:提高静压头,增大浇注后期的补缩t由上述的对比试验可知,浇注压头过低,浇注后期的补缩量不足,都会使铝合金电机机壳铸件产生缩陷。

  (1)提高静压头,增大浇注后期的补缩t由上述的对比试验可知,浇注压头过低,浇注后期的补缩量不足,都会使铝合金电机机壳铸件产生缩陷。当然,根据均衡凝固原理,冒口体(有时以直浇道代替冒口)中的铁液对电机外壳的补缩不是靠冒口或直浇道高度产生的静压力,而是靠电机壳铸件的液态收缩产生体积亏空、压力降低产生的抽吸作用,冒口或直浇道中的铁液才在静压力的帮助下流入铸件。这里,提高静压头的含义主要是加大直浇道的铁液存储量。鉴于这个目的,电机壳厂家将直浇道的静压头由原来的50mm提高,同时将直浇道静压头部分的直径扩大,意思是让这部分起冒口的作用。这样,尽管直浇道距缩陷部位较远,但由于两者之间的补缩路线是杨通的(处于连续液相状态),所以,根据均衡凝固理论,直浇道应该能够起到补缩作用,实践也证明了这一点。
  (2)适当降低浇注温度浇注温度偏高,会增大型内金属的液态收缩量,使原本按正常浇注温度设计的浇冒系统因不能提供充足的用于补缩的金属液而显得力不从心。所以,当出护温度偏高时,就应考虑适当降低该铸件的浇注温度,主要办法有两种:
  ①在出炉前往铁液包内加入几块较小、较薄的回炉料降温。
  ②用前半包温度较高的铁液浇注其他薄小件。待铁液温度合适时再浇注该铸件。
  (3)即在球化的前提下尽量减少球化剂月量球化剂月量过大,铁液的白口倾向增大,凝固时的石墨化膨胀能力减小,从而增大了铸件的表观收缩量,使铸件很容易产生缩孔、缩松和缩陷等缺陷。我们根据所使用的原生铁、焦炭和球化剂的情况,将球化剂使用量减小并固定在1.7%左右,正常情况下可以保
证在铸件上3级以上的球化效果。
  (4)充分孕育球墨铸铁的孕育处理除了增加石墨球数、细化共晶团、提高塑性和韧性外,主要目的在于或白口,获得铸态无自由渗碳体的铸件。
若孕育不充分,将不能铁液的白口倾向,使铁液凝固时的石墨化膨胀能力减弱。既增大了铸件的表观收缩量,又容易使铸件产生白口。充分孕育还可防止球化衰退,由于孕育作用的衰退速度要比球化作用的衰退得多,孕育的衰退必然造成石墨球数的减少,球形变坏,球化率下降,自由渗碳休增加,致使收
缩增大,金属力学性能变坏。根据原铁液含S量和球化剂加入量,我们将孕育剂7S加入量下限控制在O.7%,   时可增至1.096。
  (5)安放出气冒口在缩陷位置的上部水平面上安放出气曾日的目的有二:一是在浇注过程中排除型腔内的空气,减少铁液充型阻力;二是让该胃口起冷肋作用,旨在减小该处的物理热节。根据经验,我们将该出气冒口的截面尺寸设计成4mmx8m,收到好的效果。
  通过实施以上工艺措施,连续生产两个多月来,共开炉12次,生产壳体60t,电机壳铸件的废品率为零,取得了很好的效果。

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联系人:刘经理 联系方式:13603334895

 
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